液LV儲(chǔ)存貯槽作為氯堿工藝重大危險(xiǎn)源,是危險(xiǎn)化學(xué)品重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象,一般來說液LV貯槽的液LV儲(chǔ)存量為氯堿行業(yè)安全生產(chǎn)排程的重要依據(jù),其數(shù)據(jù)與各級(jí)安監(jiān)部門信息直接對(duì)接,必須受到實(shí)時(shí)監(jiān)控。
液LV貯槽的液位測(cè)量反映液LV儲(chǔ)存量,直接指導(dǎo)安全生產(chǎn)排程。因液LV具有易揮發(fā)、與氫混合產(chǎn)生爆炸性混合氣體等特性,其液位測(cè)量若采用差壓測(cè)量方式易堵塞,用雷達(dá)直接測(cè)量易受揮發(fā)影響,測(cè)量效果都不理想。因此如何穩(wěn)定、準(zhǔn)確地進(jìn)行液位測(cè)量,避免虛假液位出現(xiàn),是關(guān)系著氯堿工藝安全生產(chǎn)可靠穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。
1 某氯堿廠液LV貯槽液位測(cè)量歷史某氯堿廠氯堿裝置為 2005 年建設(shè),其中共設(shè)計(jì) 8 套臥式液LV貯槽( 設(shè)備 A ~ H) 。一直以來,液LV貯槽液位測(cè)量的可靠性成為安全生產(chǎn)的重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象。原設(shè)計(jì)中液LV貯槽設(shè)計(jì)有現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)和遠(yuǎn)傳液位計(jì)雙計(jì)量方式。其中現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)采用鋼簧管液位顯示,它利用液LV的特性,液LV淹沒部分的鋼簧管外部會(huì)結(jié)霜,操作人員現(xiàn)場(chǎng)觀察可判斷液LV液位,但有一定的滯后,易受溫度、濕度等影響。遠(yuǎn)傳液位計(jì)最初選擇的是射頻導(dǎo)納式液位計(jì),因絕緣和粘附導(dǎo)致電量變化,受介電常數(shù)變化等影響,測(cè)量可靠性不高; 后試用雷達(dá)液位計(jì)也因雷達(dá)波不能穩(wěn)定穿射低溫空氣等原因,使用效果不佳; 后根據(jù)行業(yè)其他廠方使用案例,采用聲吶式外測(cè)液位計(jì),經(jīng)過使用對(duì)比,此液位計(jì)靜態(tài)測(cè)量滿足使用要求,而且液位計(jì)不接液,安裝方便,降低了使用維護(hù)的安全隱患,但在生產(chǎn)過程中,因液LV儲(chǔ)存量的實(shí)時(shí)變化,經(jīng)聲吶式外測(cè)液位計(jì)測(cè)量液LV貯槽液位時(shí)有檢測(cè)死區(qū)產(chǎn)生,液位指示偏差嚴(yán)重影響其工藝排程。
2 聲吶式外測(cè)液位計(jì)故障分析
2.1 測(cè)量原理
聲吶式外測(cè)液位計(jì)利用聲吶回波測(cè)距原理,不接觸罐內(nèi)介質(zhì),在容器壁外測(cè)量液位。測(cè)量探頭發(fā)射和接收聲吶信號(hào),穿透容器壁在液體中形成回波,原理如圖所示,其中 L 為液面距罐底高度,V 為聲吶在介質(zhì)內(nèi)的傳播速度,T 為聲波發(fā)送到接收所用的時(shí)間,有 L = VT/2。
2.2 故障與分析
聲吶式外測(cè)液位計(jì)使用過程中有如下故障:
a. 空槽復(fù)裝后,液位過低時(shí)顯示盲區(qū)值不變化;
b. 儀表顯示數(shù)值與現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)偏差大;
c. 儀表故障報(bào)警,液位未達(dá)到校準(zhǔn)高度( 貯槽半徑) 時(shí),或校準(zhǔn)探頭與罐壁間耦合劑流失時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn)功能失效。
相應(yīng)故障原因分析如下:
a. 空槽復(fù)裝后,液位在盲區(qū) ( 滿量程的5% ~10%) 下顯示盲區(qū)值不變化,軟件不能識(shí)別
此過程變化的液位回波信號(hào);
b. 虛假回波等干擾造成與現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)偏差大;
c. 校準(zhǔn)探頭與罐壁耦合不良。
3 改進(jìn)措施
針對(duì)聲吶式外測(cè)液位計(jì)使用過程中出現(xiàn)的故障,采用以下措施進(jìn)行規(guī)避:
a. 軟件不能識(shí)別過程變化。經(jīng)過聲吶式測(cè)量原理分析可知,因測(cè)量介質(zhì)發(fā)生變化后,聲波在介質(zhì)內(nèi)的傳播速度發(fā)生了變化,具體表現(xiàn)為貯槽空槽復(fù)裝后液位顯示盲區(qū)值不變化的故障,原因主要是二次表不能識(shí)別低液位過程變化的回波信號(hào),回波信號(hào)的識(shí)別需要軟件算法考慮特殊情況下的過程變量,對(duì)此需要對(duì)二次表進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)升級(jí),其中不能識(shí)別回波的表現(xiàn)中虛假回波對(duì)識(shí)別過程形成了干擾。
b. 虛假回波等干擾。針對(duì)虛假回波,在試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)通過調(diào)整主機(jī)的閾值電壓,示波器檢測(cè)的回波出現(xiàn)可控變化,是屏蔽虛假回波等故障的有效手段,經(jīng)過試驗(yàn)通過調(diào)整主機(jī)的閾值電壓可屏蔽 90%此類故障,其效果如圖 2 所示。
c. 自動(dòng)校準(zhǔn)功能失效。自動(dòng)校準(zhǔn)的主要原理是通過校準(zhǔn)探頭測(cè)量聲波在介質(zhì)內(nèi)的傳播速度
對(duì)液位檢測(cè)進(jìn)行修正,如不能修正聲波傳輸速度,那么當(dāng)介質(zhì)發(fā)生變化其傳播速度相應(yīng)發(fā)生變化后測(cè)量會(huì)產(chǎn)生偏差。該功能失效的主要原因?yàn)樾?zhǔn)探頭與罐壁耦合不良,因長(zhǎng)時(shí)間使用密封膠密封效果變差,導(dǎo)致罐壁外層氧化銹蝕,通過對(duì)設(shè)備面打磨清洗,對(duì)探頭面清洗,加裝耦合劑,固定安裝后可屏蔽 85%此類故障。
4.效果分析
在使用以上改進(jìn)措施對(duì)聲吶式外測(cè)液位計(jì)進(jìn)行改進(jìn)后,將改進(jìn)前后的效果分別列于表 1、2,經(jīng)過計(jì)算后可以看出單臺(tái)設(shè)備的月故障率明顯降低。
5. 結(jié)束語(yǔ)
通過改進(jìn)解決了某氯堿企業(yè)液LV貯槽外測(cè)式液位計(jì)頻繁出現(xiàn)虛假液位的問題。為確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)現(xiàn)有測(cè)量算法和設(shè)備進(jìn)行了調(diào)整,達(dá)到了氯堿企業(yè)對(duì)液LV貯槽液位準(zhǔn)確計(jì)量的要求。
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