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更多>近期,由于煤的灰熔點(diǎn)(煤的灰熔融性)的變化(煤種變更),導(dǎo)致渣口壓差不斷上升,故通過提高氧煤比來提高爐溫,在這一操作過程中,微機(jī)灰熔點(diǎn)測定儀中高溫?zé)犭娕迹▋x表正常)的指示值比正常時(shí)高出100多度,可仍無法將渣熔出,而且氣體成分中,co的含量反而比正常時(shí)高出5%(質(zhì)譜儀),co2顯示值比正常時(shí)查不多,本人覺得這是一個(gè)很怪異的現(xiàn)象,因?yàn)檠鯕獾奶岣邥?huì)使co向co2 方向轉(zhuǎn)化,可這次波動(dòng)卻使co的趨勢呈上漲趨勢,而且上漲程度非常大.但另一臺(tái)氣化爐反應(yīng)很正常,co降,co2漲.
另一臺(tái)也是換煤了嗎?還有氧煤比提高了是比較換煤以前的 還是 換煤后渣口堵以前的??
分析有以下幾種可能:
1、變更后的煤含碳量比較高
2、堵口堵塞物為未反映*的煤份
所以會(huì)出現(xiàn)溫度升高也無法熔掉,氧氣升co升的情況
建議:
1、參考燃燒室溫度,激冷溫度等數(shù)值判斷.
2、再比較另一臺(tái)爐子綜合比較.3\確定儀表準(zhǔn)確性
情況比較復(fù)雜,不要冒然加氧.停掉確認(rèn)堵塞物的成分高溫?zé)犭娕际褂脮r(shí)間一長就會(huì)不準(zhǔn)的,若高溫?zé)崤颊?爐溫很高,現(xiàn)場的渣樣顯示,SiO2含量占一半以上,后系統(tǒng)都有SiO2,渣堵現(xiàn)象發(fā)生后提的爐溫,氣體成分變化也是,兩臺(tái)爐子都是換的煤,但兩臺(tái)爐的的結(jié)構(gòu)上有所不同(容積),合成氣溫度也在上漲,大約上漲6度. 激冷流程.儀表正常。
1、含碳量高這個(gè)不太可能,因?yàn)榱硪慌_(tái)氣化爐的反應(yīng)正常.
2、堵口堵塞物為未反映*的煤份
所以會(huì)出現(xiàn)溫度升高也無法熔掉,氧氣升co升的情況
這個(gè)可以介紹一下嗎,為什么會(huì)產(chǎn)生煤粉.建議看看以下文章,肯定大有收獲,雖然發(fā)表較早,但老們那時(shí)的文章比現(xiàn)在為了職稱和學(xué)位發(fā)的文章價(jià)值可大的多的多了。以下文章不僅有思考和解釋,更提供了重要的研究思路給大家借鑒。
作者:于遵宏, 孫建輝 - 大氮肥, 1993 )
德士古氣化爐氣化過程剖析(Ⅰ): 問題與思考
德士古氣化爐氣化過程剖析II: 冷態(tài)速度分布測試
德士古氣化爐氣化過程剖析(Ⅳ): 停留時(shí)間分布模型
德士古氣化爐氣化過程剖析(Ⅴ):—區(qū)域模型
C+O2->CO+Q
C+H2O->CO+H2-Q
CO+H2O->CO2+H2O+Q
1、氧煤比很低時(shí),肯定是碳燃燒生成的CO比重高,副反應(yīng)生成CO2的比重低;
2、氧煤比很高時(shí),*燃燒,肯定是CO含量很低;
3、氧煤比降低,氣化爐溫度低,不利于蒸汽分解,CO含量上升;
4、氧煤比降低,氣化爐溫度低,有利于CO和蒸汽[wiki]變換[/wiki]反應(yīng)的平衡,CO含量降低;
5、氧煤比升高,氣化爐溫度高,有利于蒸汽分解,CO含量下降;
6、氧煤比升高,氣化爐溫度低,不利于CO和蒸汽變換反應(yīng)的平衡,CO含量升高;
就算壓力高了,樓主提高氧煤比后,爐溫上漲co2會(huì)上漲,而不是不變,而且從co2不變,co2上漲情況看,就是未反應(yīng)的碳存在.之前有沒有過氧壓突然降低,或者煤漿流量突然變大的情況?再有查看一下煤漿濃度有沒有過波動(dòng)?煤漿供給槽的攪拌器是否有過異常停動(dòng)?
以上情況都有可能形成煤漿突加,氧氣如果在短時(shí)間內(nèi)沒及時(shí)調(diào)整,加爐溫進(jìn)行燒灼,有可能會(huì)造成煤漿積存結(jié)焦,造成爐能過碳.高溫?zé)犭娕迹▋x表正常)的指示值比正常時(shí)高出100多度,這應(yīng)該是渣口堵,氣體流速慢,熱量帶不走,并不是真正d.e爐溫高。
煤種應(yīng)是根本所在,只是我們現(xiàn)在不明白,也許換個(gè)煤種就能改善的,順便問下SIO2在煤種主要影向什么?
另外,在分析中,分析儀器可能有偏差和總控操作問題,一個(gè)人一個(gè)操作方式,每個(gè)人操作的結(jié)果都不一定相同。分析出來的數(shù)據(jù)也截然不同。
個(gè)人感覺,不同意提高爐溫?zé)?,?huì)出現(xiàn)CO高,CO2不變的說法,渣口的那點(diǎn)渣大概還不足以讓CO高出那么多。
在煤[wiki]化工[/wiki]行業(yè)中,還有很多是人無法解釋的,zui重要的是生產(chǎn)穩(wěn)定。
a) 對爐磚的影響 由于德士古煤氣化裝置采用液態(tài)排渣,提高操作溫度有利于碳轉(zhuǎn)化及排渣順利。但操作溫度過高,會(huì)影響價(jià)格昂貴的耐火磚壽命。氣化溫度視灰渣的粘溫特性及煤的化學(xué)活性而定,一般高于煤灰熔點(diǎn)50~70 ℃。液態(tài)渣對爐磚的熔蝕使?fàn)t磚變薄,爐磚的熔蝕與溫度有很大關(guān)系,溫度在*操作溫度以上每增加44 ℃,熔蝕速率增加一倍。因此選擇灰熔點(diǎn)低的煤種,可有效地降低操作溫度,延長爐磚的使用壽命。每臺(tái)氣化爐的爐磚價(jià)格高達(dá)好幾百萬元人民幣,且筑爐、養(yǎng)護(hù)、干燥時(shí)間長,影響經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,前段時(shí)間被迫只能一臺(tái)爐運(yùn)行,嚴(yán)重影響滿負(fù)荷運(yùn)行。
b) 對氧耗的影響 如果煤的灰熔點(diǎn)低,操作溫度相應(yīng)就低一些,與高灰熔點(diǎn)煤相比較,無需耗過多的氧與碳反應(yīng)生成CO2 來維持較高的操作溫度,灰熔點(diǎn)低的煤種耗氧量少,相應(yīng)的煤耗亦低,且有效氣產(chǎn)率高。
c) 對助熔劑用量的影響 如果煤種灰熔點(diǎn)高,要降低灰熔點(diǎn),需加入助熔劑,以提高灰渣中CaO + Fe2O3 +MgO 的量,使(SiO2 + Al2O3) / (CaO +Fe2O3 +MgO) 減小,灰熔點(diǎn)降低,如果煤種灰熔點(diǎn)低,所用的助熔劑可大大減少。同時(shí)由于惰性物質(zhì)助熔劑的減少,灰渣量減少,灰渣的運(yùn)輸費(fèi)用減少。更重要的是相同固含量的煤漿所含有效成分增加,氣化效率提高,產(chǎn)氣量增大,有利于提高產(chǎn)量。
d) 對后段工序的影響 后工序?yàn)樽儞Q工號(CO + H2O CO2 + H2) ,合理的水氣比有利于變換,水氣比高,理論上有利于CO 的轉(zhuǎn)化。但是,過量水蒸汽要吸熱,從而使反應(yīng)溫度降低,不能達(dá)到高負(fù)荷運(yùn)行。因此,稍低的水氣比才能維持良好的反應(yīng)溫度。煤炭的灰熔點(diǎn)高,系統(tǒng)熱負(fù)荷高,出洗滌塔工藝氣溫度高,水氣比高。因此可以說,灰熔點(diǎn)低的煤種有利于后續(xù)工號的運(yùn)行??梢钥纯碐B灰熔點(diǎn)的測定方法。
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